进入盛夏,气温一日高过一日,龙钢集团同兴公司轧钢厂房内热浪滚滚、生产热火朝天。
就在近日,精轧2000kw交流电机在运行时轴瓦温度出现异常,高达60℃左右,给设备正常运行带来了隐患,这可急坏了轧钢厂的领导班子。为消除隐患,确保设备安全稳定运行,多创造效益,轧钢厂随即成立了党员干部技术攻关小组,机动车间副主任薛山林、设备主管雷军平,电工班长薛伟峰、钳工班长解肖龙……一个个技术骨干实地查看,分析导致电机轴瓦温度过高的原因、制定改造方案,并对方案数据进行有效论证,最后决定给精轧电机建立独立的润滑系统。
原来精轧电机和减速机共用一个油站实现润滑,用的都是220#工业齿轮油。经过论证分析,精轧电机轴瓦润滑用46#全损油完全可以满足设备运行要求,于是决定给精轧电机专门建立一个独立的小型循环油站,专供电机轴瓦润滑,安装20m2列管式换热器给循环油降温。经过技术人员的精心改造实施后,经观察精轧电机运行中,轴瓦温度保持在40℃左右,在正常范围内。
此次改造,不但消除了设备运行隐患,而且用46#全损油替代220#工业齿轮油既满足了设备运行技术要求,每公斤油还可节约1.26元。该循环油站加一次油需加4桶,每桶油170公斤,按每公斤节约1.26元计算,每给油站加一次油可节约费用856.8元。日积月累,也是一笔不小的数字。
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